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采用层、悬浮燃烧对抛煤炉的改造(2)


3.2对抛煤炉燃烧系统的改造
   
本着可靠、实用、节约投资的原则,仅对悬浮燃烧部份作了改造,对原有抛煤层燃部份 基本上来作大的改动:
    a.在抛煤炉落煤管处加装细煤分离装置;
    b.分离出来的细煤,经可调速的给煤机输入磨煤机;
    c.为简化制粉系统,选用带有旋风分离器的风扇磨煤机。磨煤机的出力按锅炉额定负 荷耗煤量的1/3考虑。对35t/h抛煤炉,选用FM2-1000风扇磨。该磨出力1800kg/h,允许原煤水份12%,成品煤粉细度R90≤23%,磨煤机出口风压H≥1750Pa。
    d.用于干燥原煤的热风分别取自锅炉省煤器出口的烟气(250℃)和预热器出口的热空气 (165℃)。运行时根据磨煤机出口温度、可适当调整两种干燥热源的比例。
    e.燃烧器的布置:考虑到锅炉子炉室结构的限制,煤粉燃烧器选用直流式燃烧器二台,二台燃烧器分别布置在两侧墙后侧看火孔处。燃烧器气流交汇炉室断面中心。为延长煤粉燃烧时间,燃烧器喷口稍向炉排倾斜。试验表明,燃烧口倾角对完全燃烧有重大影响。
    对35t/h抛煤机上述改造费用为45~50万元。
4运行与维护
    a.煤粉燃烧器一次风是不可调的,在运行时,控制磨煤机出口温度≤150℃尽可能多用热 风少用烟气干燥原烟,以保证一次风中空气量>40%。
    b.调节燃烧器的二次风,控制煤粉着火点距喷口距离在0.3~0.5m左右。当燃烧器停用 时,应微开二次风,保证燃烧器喷口得到有效冷却。
    c.当原煤很细时,应调节给煤机转速控制进入磨煤机的细煤量不超过总煤量的1/3。否则 喷粉量过多会造成悬浮燃烧恶化。
    d.由于1/3原煤进入悬浮燃烧,使抛到炉排上的原煤量减少,煤层变薄、距离变远,同时改善了层燃燃烧条件,燃尽时间较改造前缩短。为防止炉排末端脱火,造成 炉排末端漏风过大。应适当提高炉排速度,必要时适当关小炉排风。
    e.风扇磨的叶轮与机壳衬板磨损较快,改造后的抛煤炉若再掺煤渣燃烧是不适当的。当风扇磨局部磨损导致振动较大时,可用校静平衡的方法处理,若衬板磨损超过要求 ,可停机更换衬板。
5改造前后的技术经济比较
    对比试 验是在宁波小港热电厂4号炉(35t/h抛煤炉)上进行的。根据小港热电厂习惯配煤方式, 试验分纯烟煤燃烧和烟煤中掺适量煤渣燃烧两种,对比试验结果如表1。可以看到,锅炉平均效率比改造前提高5.5%。按宁波小港热电厂锅 炉负荷水平,若年运行7000小时,一台锅炉年节约原煤1600吨。按当前入厂原煤价格320 元/吨,年节约原煤费用51万元,当年收回投资。
6结论
    抛煤炉改造成抛煤层燃和煤粉悬浮燃烧,可提高锅炉效率5~8%。改造后的抛煤炉若再掺煤渣运行是不可取的,虽然对锅炉效率有 所提高,但总体炉效比烧纯烟煤下降,且加速风扇磨的磨损,增加维修工作量。

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