3.4水导轴承直径和高度比
按经验公式选取,一般为1.2~1.5,现为(360+285)/450=1.43,可见设计取值较大。
综上所述,石板水电厂和10 MW机组水导轴承运行温度过高是由多种原因引起,必须立足于现有设备,进行统一技术改造。
4水导轴承结构改造和要求
(1) 水导轴承进油孔改造,使油更容易进入油孔,见图2;

(2) 降低挡油圈高度12 cm,使下底呈锥状结构,见图3。为保证上油均匀及减小上油阻力,挡油圈与大轴承间隙共9 mm,安装时要求间隙偏差小于1 mm;
(3)为改变两块水导轴瓦温差,将水导轴瓦的单回油孔改为双回油孔,在原轴承回油孔对称方向上开孔,并使回油管安装高度保证高出冷却铜管8~10 mm,使热油能充分冷却;
(4) 技改加工中,将溢流板的把和法兰朝上结构改为朝下结构进行安装组合,使溢流板外侧低于内侧0.5~0.8 mm,形状呈伞状,以减少回油阻力;

(5) 重新设计加工油冷却器,把2排冷却管改为3排均布冷却管,冷却容量L3=12(πD1-L1)=26.56>L2=21.867 m,并在分水箱上、下两端焊接上挡板,防止回油从分水箱上下端流过,使冷却效果更好。
5技改后的实际工况检验
10 MW机组于1999年12月底改造完后,经过1年时间持续满负荷运行后,观察到水导轴承上油量明显是改造前的好几倍,并且上油、回油均较为均匀,两回油管都能满流回油、上油池外壁没有明显的温差。挡油圈与大轴之间没有明显的回流油。现将1999年与2000年所监测到的有关数值进行比较,发现两块轴承温差最大时有1.5℃,见表1,各项技术指标均能满足使用要求。

6结语
笔者主要分析了石板水电厂10 MW机组稀油水导筒式瓦在运行中瓦温长期过高,影响机组正常运行的原因。后来结合现场实际,对水导轴承结构进行了技术改造,改造后,使回油循环均匀,管内满流,增加了上油量,加大了油冷却效果,从而取得了较好的经济效益,上述改造方法值得同行借鉴。